|
|
訂閱社區(qū)雜志 |
廣州石化進口閥門國產(chǎn)化攻關見成效 |
(時間:2022/11/23 10:58:58) |
廣州石化儀控中心暴沛然勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室通過優(yōu)化結構、創(chuàng)新技術、改進材料等方式,積極開展進口閥門國產(chǎn)化攻關,去年以來,先后實施了6項進口閥門國產(chǎn)化攻關,解決了閥門動作卡滯、內件使用壽命短等技術難題,不僅確保了裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn),而且為進口閥門國產(chǎn)化攻關提供了可借鑒的經(jīng)驗。
優(yōu)化結構提升閥門耐沖刷性
“通過一個周期的使用,閥門優(yōu)化結構后運行效果良好!11月7日,在S Zorb裝置再生器進料罐排氣線控制閥旁,儀控中心二區(qū)域加裂班班長楊龍在對改造后的閥門監(jiān)測時說。
該再生器進料罐排氣線控制閥為進口偏心旋轉閥,由于使用工況復雜、嚴苛,介質對閥門的閥體、內件及密封面具有較大的沖蝕和磨蝕,導致閥門故障率高。暴沛然勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室成立項目攻關組,由工作室負責人暴沛然牽頭進行攻關。
“想辦法改善閥門內部結構!北┡嫒挥辛舜竽懙南敕,并聯(lián)系國產(chǎn)閥門廠家,探討提升的可行性,并協(xié)同閥門廠家開展聯(lián)合攻關。
他們通過改進閥體密封結構,將球芯由D型半球改為C型半球,避免流體對球心軸的沖刷,同時對閥內件材質也進行改善,提升耐沖刷性能。
運行結果表明,優(yōu)化結構后的閥門使用周期比原進口閥門延長了一倍,為裝置安全平穩(wěn)長周期運行保駕護航。
改進材料提高閥門耐磨性
S Zorb裝置有兩個重要進口閥門,在使用兩年后陸續(xù)出現(xiàn)閥體嚴重沖蝕現(xiàn)象,多次維修后仍無法滿足一個運行周期的要求。
暴沛然和工作室成員劉忠宇到現(xiàn)場了解,發(fā)現(xiàn)進口閥門的內腔雖鑲嵌了硬質合金,但磨損依然嚴重。
他們查閱了進口閥門的說明書,深入了解裝置生產(chǎn)介質及使用工況,結合同類閥門的維修經(jīng)驗后,決定采用通過改進材料的方式提升閥門內腔耐磨性。
暴沛然、劉忠宇根據(jù)閥門特點,通過改進閥腔鑲嵌合金的材質和結構技術,有效提升了閥門內腔的耐磨性,閥門運行周期比原閥門延長了兩倍以上。而且利用該技術,所需費用不到進口閥門價格的10%。
專利技術保障閥門密封性
“閥門的密封改進后運行正常。”11月9日,在S Zorb裝置下料線閥XV-2410旁,儀控中心二區(qū)域加裂班巡檢人員郝天明對閥門運行狀態(tài)進行記錄。
裝置使用的10臺下料線閥是進口密封球閥,由于使用工況苛刻導致球閥運行周期短,制約裝置長周期運行。
儀控中心組織人員開展技術攻關,暴沛然和楊龍帶領攻關小組對10臺密封球閥進行檢查,了解球閥的結構特點和工藝工況,對閥門的運行情況進行深入分析,發(fā)現(xiàn)問題主要原因是閥體密封結構不理想、密封涂層磨損。
經(jīng)閥門小組研究并協(xié)同廠家通過改進主閥座與閥體的密封結構和密封涂層,解決了原閥門在該工況下密封易失效的難題,大幅延長了閥門的運行周期。運用該技術對10臺下料線閥進行改進后,每年可節(jié)約進口備件費70萬元。
該技術已申請相關專利。由于使用效果好,很多兄弟單位慕名前來學習交流。
|
|
|
|
推薦圖片 |
|
熱點文章 |
|
|