攀成鋼煉鐵廠積極引導和激勵科技人員立足崗位,結合專業(yè)實際和特點,對制約生產的重點、難點問題,有針對性地開展科技攻關活動。他們對10m2豎爐導風墻及配套設備的自主創(chuàng)新改造取得顯著效果,最近成功申請國家實用新型技術專利。
據(jù)了解,攀成鋼煉鐵廠10m2豎爐采用的是杭鋼成熟爐型結構,設計產量40萬噸/年。由于近年來原材料價格不斷攀升,為降低生產制造成本,勢必采用低價格的礦石取代以前的原材料,這樣就容易導致球團礦產量和質量的下降。而生產中高速熱風夾帶粉塵對導風墻頂部的沖刷,嚴重影響其使用壽命和生球的產量,且高溫熱風直接與剛入爐的生球接觸使其爆裂嚴重。為切實解決這一難題,該廠工程技術人員經(jīng)過認真分析和科學論證,采取在出風口的頂部設置三層異型磚的優(yōu)選技術改造方案。通過改造,避免了冷卻風給焙燒帶、均熱帶帶來的不穩(wěn)定和干擾及其破壞焙燒過程的情況,使溫度在球團礦截面分布更均勻,提高了球團礦質量。另一方面,增加了導風墻內達到烘干床上的風量,提高了生球的干燥速度和干燥量。
經(jīng)工業(yè)試驗,此新型實用技術有效防止了高溫熱風對導風墻頂部異型磚的沖刷,其砌筑方法、出風口、頂部15號異型磚等的重新設計改造,以及改造后對其他配套設備的適應性改造等,大大提高了豎爐球團礦產量,豎爐利用系數(shù)從原來的6.5t/m2.h左右上升到了7.8t/m2.h左右。
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